旋風除塵器襯里耐磨材質的改進
對于許多使用硫精礦粉做原料生產硫酸的企業來說,用于除塵的旋風除塵器襯里材質的選用是個難題。主要原因是旋風除塵器內部工作環境惡劣,具體表現在:
1、硫酸沸騰爐產生900℃以上高溫爐氣,至旋風除塵器時溫度還在350℃以上,負壓為-150至-200mmH2O。
2、爐氣中含有高濃度二氧化硫等成份,大約含SO2=11-12 %。
3、爐氣中含有的高密度的固體顆粒物約在0.5%以內。
4、爐氣流量大約60000m3/小時。
5、爐氣流速約為15-20 m/秒。
因此要求襯里材質具有耐高溫、耐沖刷、耐酸侵蝕等優良特性,否則,將致使旋風除塵器過早的被磨穿外殼,引起爐氣和煙塵泄漏,使生產系統被迫停車維修。
硫酸工程的旋風除塵器襯里最初采用的是磷酸鹽耐酸混凝土。經實際應用發現其受爐氣沖刷磨損侵蝕嚴重,不到一年就被迫停車重新更換,直接影響了硫酸系統的開車率、產量、成本及其它各項生產指標的完成。
后來我們又改為錳鋼襯板做襯里,雖然使用周期延長到一年,但維修成本較高,以2004年當時的襯里總造價為14000元。
后經多方咨詢,我們于2006年底大修期間采用了某耐火材料公司研制的耐磨、耐酸耐火澆注料予制砌塊做襯里。經過一年多使用,于2008年1月再次停車大修時對襯里進行了仔細檢查,僅發現旋風除塵器氣體進口切線處稍有磨損,其他部位基本完好無損。本次共更換予制砌塊8塊,直接維修成本約560元,比用錳鋼襯板節約13440元,節約開支非常可觀,并徹底解決了過去因旋風除塵器的磨損造成的停車檢修問題,延長了設備的安全正常運行周期,提高了硫酸產量。這次大修我們還用此種材料修復了硫酸沸騰爐出料口等易磨損部位。